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ジョイント組み立て
【改善前】 ジョイント組み立てで皿ボルトを締付ける時側板に工具が当り傷が付いてしまう。
【改善後】
製品に傷が付かない様に工具にゴムを巻いた事で、製品の後からの補修が無くなった。
部材置場
【改善前】 SH-05ボール盤で右側の部材置場が低いため腰を曲げてしまうので作業性が悪い
作業台を高く作り直した、作業性が非常に良くなり長時間作業が出きる様になった。
予定表
【改善前】 毎日の予定表を全員配布するのを止めた為、図面NOの確認がしづらくなった。
図面棚に確認の為の予定表を毎日掲示した。間違いが無くなった。
ノギスのベット
【改善前】 ノギス保管庫の状態が乱雑になっており保管状態が悪い。
スチール引き出しの中に、固定冶具を作り管理をした、ノギス同士が当たる事無く精度が保たれ良い管理が行なわれます。
支承組立てのアンカー立て
【改善前】 支承組立てのアンカー立てでコンベックスでアンカー長を出しているが見間違い勘違いのミスが出る。
身長計の様な計測器を製作した、時間短縮と品質向上につながった。
ハンドベベラー
【改善前】 ハンドベベラーにカバーが付いていなくて、キリコが飛散し清掃時間も掛かるし、安全上も良くない為。
ハンドベベラーにカバーをつけると切子が飛散しなくなり清掃が楽になり、顔にキリコが飛ばないので安全になった。
コンベックス
【改善前】 コンベックスで計るのが非常に手間でうまく行かない。
梱包材を広げると同時にコンベックスが出るので、寸法確認が同時に出来ムダが無くなった。
バイスハンドル
【改善前】 バイスハンドルで最終の絞込みが出来なかった。
六角ナットを溶接し、スパナー等で最終締め付け出来るようにした事で、作業性が格段に良くなった。
300tプレス
【改善前】 300tプレスでボタンが上下微速とも同じボタンなので押間違いをしてしまう。
押し間違えが無くなり、安全面と品質の向上につながった。
バッテリーの充電
【改善前】 バッテリーの充電が適当に充電され寿命を縮めている。
バッテリーの充電時間を守る為、コンセントタイマーを使い管理し、充電方法を用紙にまとめ表示した事で、過充電が無くなりバッテリーの管理が良くなった。